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1 故障現象及原因分析
我廠(chǎng)生產(chǎn)的ZL04型輪式裝載機,常出現空載大油門(mén)時(shí)動(dòng)臂緩慢起升、重載時(shí)不動(dòng)作的故障現象。該機液壓系統為單泵串聯(lián)回路。我們在維修時(shí)從以下三點(diǎn)查找故障原因,并對系統進(jìn)行了改進(jìn),現介紹如下。
(1)檢查動(dòng)臂油缸的內漏情況。
最簡(jiǎn)單的方法是把動(dòng)臂升起,看其是否有明顯的自由下降。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應予更換。
(2)檢查操縱閥。
首先清洗安全閥,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換。安全閥安裝后若仍無(wú)變化,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴重應更換。
(3)測量不二越柱塞泵的壓力。
若壓力偏低,則進(jìn)行調整,加壓力仍調不上去,則說(shuō)明不二越柱塞泵嚴重磨損。經(jīng)檢查測量不二越柱塞泵的壓力僅為5-7MPa,明顯低于液壓系統的額定壓力。拆卸不二越柱塞泵后發(fā)現軸套已磨損,低壓區泵殼內壁被齒輪嚴重“掃?!?,側壁也稍有磨損。由此可見(jiàn),造成動(dòng)臂帶載不能提升的主要原因為:
a. 不二越柱塞泵嚴重磨損。在低速運轉時(shí)泵內泄漏嚴重;高速運轉時(shí),泵壓力稍有提高,但由于泵的磨損及內泄,容積效率顯著(zhù)下降,很難達到額定壓力。不二越柱塞泵長(cháng)時(shí)間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,液壓油變質(zhì),最后導致故障發(fā)生。
b.液壓元件選型不合理。動(dòng)臂油缸規格為70/40非標準系列,密封件亦為非標準件,制造成本高且密封件更換不便。動(dòng)臂油缸缸徑小,勢必使系統調定壓力高。
c.液壓系統設計不合理。由圖1可知,操縱閥與全液壓轉向器為單泵串聯(lián),安全閥調定壓力分16MPa,而不二越柱塞泵的額定工作壓力也為16MPa。不二越柱塞泵經(jīng)常在滿(mǎn)負載或長(cháng)時(shí)間超負荷(高壓)情況下工作,并且系統有液力沖擊,長(cháng)期不換油,液壓油受污染,加劇不二越柱塞泵磨損,以致不二越柱塞泵泵殼炸裂(后曾發(fā)現此類(lèi)故障)。
2 改進(jìn)及效果
(l)改進(jìn)液壓系統設計。經(jīng)過(guò)多次論證,最后采用先進(jìn)的優(yōu)先閥與負荷傳感全液壓轉向器形式,見(jiàn)圖2。新系統能夠按照轉向要求,優(yōu)先向其分配流量,無(wú)論負載大小、方向盤(pán)轉速高低均能保證供油充足,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用,從而消除了由于轉向回路供油過(guò)多而造成功率損失,提高了系統效率,降低了不二越柱塞泵的工作壓力。
(2)優(yōu)化設計動(dòng)臂油缸和不二越柱塞泵造型,降低系統工作壓力。通過(guò)優(yōu)化計算,動(dòng)臂油缸采用標準系列80/4。不二越柱塞泵排量由10ml/r提高為14ml/r,系統調定壓力為14MPa,滿(mǎn)足了動(dòng)臂油缸舉升力和速度要求。
(3)在使用過(guò)程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期添加或更換液壓油,保持液壓油的清潔度,加強日常檢查和維護。經(jīng)改進(jìn)液壓系統設計,齒輪泵工作更加平穩,不再出現過(guò)載情況。同時(shí)油路設計合理,提高系統效率,而且充分發(fā)揮整機使用性能,提高了工作效率。轉向動(dòng)作平滑可靠,避免了高速時(shí)轉向“飄”的現象。